怎么修改库卡机器人示教器详解的示教路线!我修改了底部线路后会出现混乱!

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青岛kuka 库卡 机器人线路板维修青岛德玛尔机器人技术服务有限公司提倡员工间积极向上,公开、公平、公正的竞争,良好的竞争氛围是新松不断创新的催化剂如何修改ABB控制器LAN3网口设置1、机器人控制器有如下网口,其中X2 是服务端口,ip固定192.168.125.1X3连接了示教器X7连接了安全板X9连接了轴计算机2、电脑robotstudio连接机器人,连接服务端口service port3、也可以连接wan口4、如果要连接LAN3口传输数据,需修改LAN3配5、控制面板,配置,主题选择communication6、进入IPSETTING7、添加ip地zhi,如下,选择LAN3口KR150库卡机械手伺服电机抖动下面精选整理网友对库卡机械手伺服电机抖动原因进行的分析:观点一:当库卡机械手伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,zui大可能是电机相序不正确。观点二:1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,zui好不要加D。2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。4、模拟量输入口干扰引起抖动,加磁环在电机输入线和伺服驱动器电源输入线,让信号线远离动力线。5、还有就是一种旋转编码器接口电机,接地不好的情况很容易造成震动。观点三:① 伺服配线:a.使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;b.检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;c.检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。② 伺服参数:a.伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;b.确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;c.电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;d.伺服系统和机械系统的共振,尝试调整陷波滤波器频率以及幅值。③ 机械系统:a.连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;b.滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;c.确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。观点四:库卡机械手伺服电机抖动由机械结构、速度环、伺服系统的补偿板和伺服放大器、负载惯量、电气部分等故障引起。1.机械结构引起的抖动可分为三种情况:1)空载抖动:a.电动机基础不牢、刚度不够或固定不紧。b.风扇叶片损坏,破坏了转子的机械平衡。c.机轴弯曲或有裂纹。可通过紧固螺钉、更换风扇叶片、更换机轴等办法解决。2)如果加负载后抖动,一般是传动装置的故障引起,可判断以下部位存在缺陷:a.胶带轮或联轴器转动不平衡。b.联轴器中心线不一致,使电动机与所传动的机械轴线不重合。c.传动胶带接头不平衡。可通过校正传动装置使之平衡等办法解决。2.速度环问题引起的抖动:速度环积分增益、速度环比例增益、加速度反馈增益等参数不当。增益越大,速度越大,惯性力越大,偏差越小,越易产生抖动。设定较小的增益可维持速度响应,不易产生抖动。3.伺服系统的补偿板和伺服放大器故障引起的抖动:电机运动中突然掉电停止,产生很大抖动,与伺服放大器BRK接线端子以及设定参数不当有关。可增加加减速时间常数,用PLC缓慢启动或停止电机使之不抖动。4.负载惯量引起的抖动:导轨和丝杆出现问题引起负载惯量增大。导轨和丝杠的转动惯量对库卡机械手伺服电机传动系统的刚性影响很大,固定增益下,转动惯量越大,刚性越大,越易引起电机抖动;转动惯量越小,刚性越小,电机越不易抖动。可通过更换较小直径的导轨和丝杆减小转动惯量从而减小负载惯量来达到电机不抖动。5.电气部分引起的抖动:a.制动没打开,反馈电压不稳等因素引起。检查制动是否打开,通过加编码器矢量控制零伺服功能,采用降力矩的方式输出yi定的的转矩解决抖动。反馈电压不正常应先检查振动周期是否与速度有关,若有关,则应检查主轴与主轴电机的连接方面是否有故障,主轴以及装在交流主轴电机尾部的脉冲发生器是否损坏等,若无关,则应检查印刷线路板上是否故障,需要查看线路板或重新调整。b.库卡机器人伺服电动机运行中突然抖动,大多是缺相造成的,应重点检查熔断器熔体是否熔断,开关接触是否良好,并测量电网各相是否有电。机器人驱动器故障引起跟随误差超差报警故障现象:某配套SIEMENSPRIMOS系统、6RA26**系列直流机器人伺服驱动器系统的数控滚齿机,开机后 移动机床的Z轴,系统发生“ERR22跟随误差超差”报警。  分析与处理过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机器人不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服驱动器系统故障或机器人机械传动系统的故障。  由于机器人伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,机器人驱动器维修时先在机床断电、松开夹紧机构的情况下,手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服驱动器系统或数控装置不良引起的。  为了进一步确定故障部位,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定的允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警),测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、方向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。
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ABB 仿真软件robotstudio示教器打开以后出现这样的画面,点击任何键之后出现这样的问题怎么解决,
最开始可以用,后来就出现这种情况了,然后拿同样的安装包到别的电脑上安装也是出现这样的额问题
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没有控制指令发出,控制器的问题,根本接收不到控制指令。  RobotStudio是优秀的计算机仿真软件。为帮助提高生产率,降低购买与实施机器人解决方案的总成本,ABB开发了一个适用于机器人寿命周期各个阶段的软件产品家族。  规划与可行性:规划与定义阶段RobotStudio可让在实际构建机器人系统之前先进行设计和试运行。还可以利用该软件确认机器人是否能到达所有编程位置,并计算解决方案的工作周期。  编程:设计阶段,ProgramMaker将帮助您在PC机上创建、编辑和修改机器人程序及各种数据文件。ScreenMaker能定制生产用的ABB示教悬臂程序画面。
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我的也是这样,求解!
杀毒软件误删了文件 到杀毒软件的恢复区 恢复文件就可以了
RobotStudio软件虚拟试教器不显示问题,是因为安装了金山毒霸误删了里面的一个文件,到金山毒霸的恢复区恢复一下就好了。
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故障一:触摸偏差
1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。
原因1:示教器安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。
解决1:重新校正位置。
现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。
原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。
解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。
故障二:示教器触摸无反应
现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。
原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明:
①表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作;
②触摸屏发生故障;
③触摸屏控制卡发生故障;
④触摸屏信号线发生故障;
⑤主机的串口发生故障;
⑥示教器的操作系统发生故障;
⑦触摸屏驱动程序安装错误。
①观察触摸屏信号指示灯,该灯在正常情况下为有规律的闪烁,大约为每秒钟闪烁一次,当触摸屏幕时,
示教器黑屏
这个问题比较复杂了。如果设置了背光节能,黑屏是正常的;如果误操作了系统控制区的第二个字,
也会黑屏。如果能排除前两点,您可以更新到最新的韧体看一下,如果还不行,请联系我们。
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