氧化沟用污水处理厂氧化沟消泡剂效果怎么样

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关于水处理的问题你还有什么不明白的吗
导读:本身就需要通过排泥处理的,121.污水处理厂曝气池表面有严重的泡沫,不知道怎么办?怎么去除呢?还有就是该添加什么药剂来控制?添加多少?,122.刚建成的污水处理SBR系统,处理效果:厌氧前预处理COD可降到,说明是冲击负荷或接近了设计负荷才导致处理效果低下,124.关于CASS工艺,如果可以提高MLSS我向想处理效果会下降的,还有一问题,6.8~7.2也没问题,3500是用好氧池污泥浓度基本保持不变。这是什么原因造成的呢?答:1、泡沫颜色你没有说,如果说是棕黄色的那么和污泥浓度过高有关,当然,如果是白色的可能和进水洗涤剂有关。前者你加强排泥看看效果如何。2、污泥增长跟进水有机物浓度高有关,本身就需要通过排泥处理的,没有什么不正常的。接触氧化池如果二沉池没有回流的话,应该不会出现污泥浓度的。120.在计算食微比时(F/M=QLa/XV),式中的V应该是池子的有效容积呢?还是池体本身的容积啊?答:如果取曝气池的容积计算食微比,我的观点是有效容积。121.污水处理厂曝气池表面有严重的泡沫,不知道怎么办?怎么去除呢?还有就是该添加什么药剂来控制?添加多少?答:投加药剂来控制泡沫不是好的方法,要确定泡沫的原因,一般情况下,修正操作工艺控制参数是可以消除和减少泡沫的,你可以将泡沫颜色、粘度、是否粘有活性污泥以及当时的系统控制参数说出来,我们来一起分析判断一下。122.刚建成的污水处理SBR系统,马上要调试运行了,对这方面经验不足,请指导下调试程序和注意事项?答:如何启动的相关报道很多的,你可以搜索一下看看,补充注意事项:1、有时间就自己培养,没时间就接种。接种前看看生物相,如果丝状菌严重就不要接种了。否则很难根治;2、曝气量控制,一开始闷曝2天,以后根据溶解氧控制在2.5左右作为曝气量标准(过度曝气不利于培菌);3、营养剂要补充跟上,所以要对水质分析一下,投加后通过出水中的营养剂是否合理来判断和控制投加量;4、进水量和浓度要由少到多,由低到高渐进控制。123.医药化工废水: COD:,氯离子-3000左右。工艺:铁碳--加药沉淀--综合调节池--厌氧--A--O--加药沉淀--氧化--A--O--沉淀过滤--出水。处理效果:厌氧前预处理COD可降到,厌氧需要进水控制在4000以下才能达标排放(目前稀释可以做到,说明可生化性能良好),目前厌氧可以将COD降到2000左右,一级A/O可以降到300。请问如何将厌氧前段COD控制在4000以下?是否可以在中间再增加一级厌氧来达到要求?(前阶段已经在源头减少了高COD污染物的排放)。答:既然稀释可以做到达标,说明是冲击负荷或接近了设计负荷才导致处理效果低下。这样的话,是否可以考虑将出水部分回流来作为原水的稀释水呢?!124.关于CASS工艺,如果污泥回流为20%。MLSS取3800mg/l,可能吗?那污泥浓度和污泥龄要多少才行?(设计进水BOD:180,COD:400)答:我觉得活性污泥浓度控制过高了。至于回流比20%也没什么不正常的。活性污泥浓度控制是否合适,可以通过食微比来检证的,如果低于0.05的话,通常说明活性污泥浓度控制太高了。 125.工艺:奥贝尔氧化沟,进水情况:COD200~500;BOD40~100平均60;氨氮20~40;TP3~8;ph7~10;出水情况:COD60~90;BOD10~20;SS10~30;氨氮0~5;TP2~5Mlss:SV:60~90;最近半年来SVI升高,污泥浓度升高到1500后SV大于90,出水一直未有明显变化,希望能给点建议,采取措施控制一下。镜检中微生物活动性很好,数量也很多。答:确实控制得很好了。反倒要说说因为你控制MLSS得当,所以,各项指标的去除率比较好。如果可以提高MLSS我向想处理效果会下降的。126.UBF池水是否要控制PH值在7.0±0.2?公司采用的工艺是厌氧+好氧吸附+UBF+好氧+氧化沟,现正在调试,原水PH是6.4左右,调试员要求我们把PH值控制在7.0±0.2,按要求加碱后,UBF出水效果反而差了,请问他的说法是否正确,请给予正解。还有一问题,现在我们进水在3500mg/l,流量在10吨/小时左右,UBF池每天要加白糖和其它营养盐350KG,大粪3吨,不知是否多了?答:不知道你的废水什么成份?!这样的工艺似乎是为了应对难降解和高负荷废水的,你目前3500的进水浓度似乎并不高。调试员要求我们把PH值控制在7.0±0.2
这句话好像没有必要这么精确,6.8~7.2也没问题。如果进水浓度近期不会提升到设计值的50%以上,我想没必要特意如此培菌的,否则运行成本太高了。127.(接126)原水有8000 mg/l,3500是用处理水稀释的,我是化工醚类废水,设计值为6000mg/l,流量是20方/小时,现在的工艺是的原来的基础上改造的,原来是厌氧+三级好氧+氧化沟,现在是在改造,原来的厌氧改成了UBF,新建了一个1200方的厌氧(还在基建中,未投用),现只用UBF+好氧+氧化沟,还有一个疑问,调试前原来氧化沟进水1500mg/l,出水300mg/l,现在UBF+好氧效果还不错,氧化沟进水是400mg/l,出水还有250mg /l,好象还不如原来的效果。不知是何因?答:可能的原因是进入氧化沟的基本是难降解的部分了,另外,突然的负荷变化,氧化沟尚未调整到位,再看一段时间是否会自动调整到位。128.SBR工艺,主要是除磷,以6个小时为一个周期,每次进出水3L,用的是人工配制的生活污水,想请教一下老师,从污水处理厂取回泥,在运行装置之前需要注意什么问题? 答:生化除磷,最终方式是通过排泥完成的,所以,工艺控制要注意这一基本概念。取回污泥,投入后闷曝一下(20~40小时),使污泥活性加强,利于适应新的废水和负荷环境。 129.氧化沟的SV有70是不是对处理效果有直接的影响!答:如果出水 SS没有异常波动的话,应该没有这么大的影响的。130.目前做了一个酸洗磷化废水的调试,具体工艺:生产过程中所产生的生产污水先经过调节池处理后,经过提升泵流入反应池,在反应池中加石灰水(Ca(OH)2),以调节PH值在9.5~10.5,接着水进入混凝反应池,在混凝中加入助凝剂,使废水中的污染物在合适的酸碱环境下以较大的颗粒状态存在,并具有良好的沉降性能。通过斜管沉淀池对废水进行有效的固液分离,经沉淀池处理后的废水进入中和池调节PH值到6~9 后排入砂滤池进行深度处理后达标排放。沉淀池的污泥由污泥管道压入污泥浓缩池,经压滤机压榨后定期清运。PH值调节采用石灰水和H2SO4,混凝剂采用聚丙烯酰胺(PAM)。进水COD1800,出水COD是450,不能够达到110的一级标准。想请教这种废水需要加PAC絮凝吗?需要的话,他的PH值控制在多少?目前要想达标,应该如何改进一下呢?该废水能不能应用于回用?回用里面的离子会不会影响产品?应该达到什么标准后回用?还有就是沉淀池表面比较浑浊。答:工艺没有问题,要投加PAC的,否则絮体太小了,效果不好。PH值不要低于8.5
这样除磷效果较好。131.前两天到一个污水厂实习,做了他们废水的SV30。沉淀后,sv15~21%。大概过了一个晚上,发现沉淀的污泥分为了两个颜色,下层是灰黑色的,上层是黄白色的。这是怎么回事呢? 答:下部污泥周围缺氧严重,上部与水体充分接触,单位体积内污泥量相对小,当污泥周围溶氧消耗后,上部水体内的溶氧会扩散到沉淀的污泥内,但大部分被截留在污泥上部了。所以上部污泥色泽还好。132.有关活性污泥MLVSS问题,污水水厂是采用得CASS工艺,出水水质一直很好。最近做了一个MLSS和 MLVSS得试验,结果是MLVSS/MLSS才在0.2左右,查了不少资料都说应该在0.6-0.8之间,越大越好,这里也太低了吧,但是处理效果又很好,怎么解释一下?答:通常检测MLVSS精度要求高,温度、时间、干燥情况等对结果影响很大。你可以看看灼烧后称重前的冷却阶段是否存在吸收空气中水分的问题。133.在做一个ORBAL一体化氧化沟(ORBAL里面含有固液分离器)试验研究。情况如下:Q=5L/h,V=1.1M3,MLSS=1200mg/L进水 生化池 出水COD N 55.14 83.94 83P 1.27 15.38 5.19DO(由外到内):0.2
6.5~7.5温度:20~25BOD没有数据说明:1、用白糖做营养配水,再进生活污水(P=1.27,N=20)2、做TP试验时,加入钼酸盐后,溶液颜色变化较深3、快速游泳型纤毛虫(背上有壳的)为主,草履虫减少许多4、外沟设置一个转刷,采样时,人工搅拌均匀,取混合液5、目前仍为调试培养阶段6、前段几天还没进生活污水时,MLSS可达2000,以草履虫、甲壳虫为主,偶见轮虫,无钟虫。到目前为止,污泥不生长。由上可知,营养比例失调,溶解氧出现问题问题:1、脱氮除磷系统具体该如何进行调整?2、DO应控制在什么范围更好?3、用白糖配水,应注意什么问题?4、进入的生活污水是否存在问题,比如说,成分比例不好?5、对于营养比例如:好氧条件
C: N: P=100:5:1厌氧条件
C: N: P=100:2:0.3是否这样?对着有什么看法?为什么?答:问题1、脱氮除磷系统具体该如何进行调整?答:保证缺氧和耗氧的交替在系统中加以区域体现。问题2、DO应控制在什么范围更好?答:外道可以低一些,0.5以下没关系;内道要高些,控制在2.0左右。问题3、用白糖配水,应注意什么问题?答:白糖是用以提高废水的底物浓度,均匀投加即可,生活污水要多引入,否则菌种单一。 问题4、进入的生活污水是否存在问题,比如说,成分比例不好?答:成分比例是否协调主要看看氮磷和底物浓度的关系即可,其他不需要太在意的。 问题5、对于营养比例如:好氧条件
C: N: P=100:5:1厌氧条件
C: N: P=100:2:0.3是否这样?对着有什么看法?为什么?答:可以按上述对应。134.造纸废水,经过斜筛--浅层气浮预处理后,COD浓度约150左右,BOD 60。要求出水指标为COD 100。工厂采用进口木浆造高档纸企业,气浮收集的纤维回用。气浮出水1500T/D,直接回用80%多,多余200吨水外排。现拟采用生化后续处理后达标排放,可是由于COD过低,采用生化处理是否可行,用何种工艺可以处理达标?我们常用工艺:接触氧化、SBR、CASS、活性污泥法好像都不怎么适合。答:可以用SBR好了,虽然浓度低,达标还是没有问题的,如果要提高浓度,多让纤维流入后续生化系统即可。135.现在运行的接触氧化池,一般情况下,逢周六下午到周一中午都没有进水,如果不改变曝气,也不投加葡萄糖等营养物质。可行吗?若不可行,是投加点葡萄糖合适,还是把曝气调节的小一点,好呢?答:是降低曝气量最经济有效,可以间歇曝气(如4小时关1小时开)136.现在工程上管道混合器(也叫静态混合气)应用的多吗?特别是应用于气体(臭氧等)分散的管道混合器,效率如何?那些牌子的性能比较好?另外是关于纯氧曝气系统的。我所见过的工程和见到的资料中曝气池都是水面上进氧气,采用表曝机曝气,为什么不能使用水下曝气呢?是和供氧系统有关吗?答:可以用管道混合器的,一般用在自来水制水上,污水的话考虑堵塞等因素,使用需多考虑的;曝气的话,表面曝气比鼓风曝气简单,故障少些。也不会堵塞曝气头什么的。效果方面比鼓风曝气要差。137.初期投泥闷曝时间以多久为宜?另外现在已经能观察到少量污泥,SV30约1%,追加污泥时还需要停下进水闷曝吗?答:培菌闷曝2天就可以了;以后投加也不用闷曝了,正常曝气即可。138.你是说进水时就曝气,不进水时就停止曝气,那么已经培养的菌的氧够用吗?我们现在在利用一个容器培养污泥,SV现在在4~5%,是絮体状,但是沉淀一段时间后仍有很多小絮体。现在进行的还是闷曝。答:1、停止曝气后,微生物也会降低代谢。并不会对微生物产生太多影响,就像SBR法一样。2、在氧气不足的情况下,微生物代谢降低,自动进入休眠状态,这个阶段可以维持较长时间的(在污泥浓度不高的情况下,24小时不曝气没有问题的)。当恢复曝气即可恢复活性污泥活性。 139.良好的活性污泥有些什么性能?答:活性污泥的主体是微生物,由其代谢过程来完成对废水中有机物的去除,所以它的最大性能是对水体中有机物的去除。140.有一个比较困惑的问题,您在我一个关于如何降低活性污泥浓度的帖子里说过,既然无法通过最好的排泥手段的话,加大曝气,促使自氧化和污泥老化来降低污泥量和分流MLSS流出生化系统。如果加大曝气,而进水浓度又不断上升,那活性污泥不是生长的更快吗?还有,调整DO对氨氮的去除的影响大概几天会显现出来?答:那是很难两全的,进水有机物浓度多少决定了活性污泥的最高浓度。如果出水SS不高的话,就通过强化曝气来促使部分活性污泥随出水流出吧。150.在污水中加入PAC进行絮凝沉淀,反而使COD值升高?答:应该不会的,除非你的被测水样取到了沉淀的颗粒物。151.制豆黄浆水:COD,SS也很高,其他不详。
70T/天。工艺:调节池―二级水解酸化―生物接触氧化―混凝沉淀―出水出水要综合一级标准 COD〈100,现在已经出水能达到200左右1、现在如果对调节池进行改造,进行投泥,变成水解酸化池,此方案可否提高出水水质?2、生物接触氧化池,污泥解絮,泛白,沉降性能很差。 原因:进水水量没控制好,导致负荷过高。填料上污泥相对减少一部分。处理措施:暂时不进水,闷曝,排上清液,加营养。这样能挽救回来不?答:根据你的水质,如果进水量波动不大的话,可以改造的。出水要达到一级标准,看来生物接触氧化的控制要求比较高呢。你可以尝试一下你的方法,看看效果如何,这样比较容易记住各操作参数变化对水质的影响。152.传统活性污泥法与AA0混合运行的分析:某污水处理厂,处理能力10W吨/天,来水为合流制,工业/生活=4/6,COD=200~300,BOD=80~120,NH3-N=30~40,T-P=3~5,SS=40~80,生化池共分4部分,每部分3个廊道,其中3个部分为传统活性污泥法,第4部分进行了改造,1#廊道为厌氧,2#廊道加装内回流,该为缺氧段,3#廊道添加流化生物填料,出水端加回流泵回流到2#,为好氧段,各部分的DO都控制在3~4左右,污泥浓度控制在3000左右,剩余24H连续运行,二沉池进水两种工艺分别进水,但是外回流为混合.目前系统还在进行工艺参数的摸索,由于外回流无法将两种工艺分开,只能进行混合回流,工艺状态比较难控制.您能对这样的运行方式提供一些工艺控制方面的参考吗?怎样匹配F/M、污泥龄、及其他参数?答:控制F/M比较关键,因为你的进水浓度不高。以最低不要低于0.05为好。153.进水27W吨/天,印染加生活污水,加少量化工废水,COD1500,BOD650,SS300-500, 先物化,再厌氧,再曝气,曝气段COD900,BOD500,要求出水COD160,曝气风量现在进水3个廊道12000/h后3个廊道6000/h,后三个廊道COD削减不高,大概15个COD左右,DO出水有5-6,我是否应该把后端风量下降,调整到前端?答:应该调整到前端的,比较有效。前段需求最大。后段多了不但浪费,还影响沉降性。 154.请教太湖地区提高排放标准应该采用什么工艺?印染废水采用调节池--厌氧(带三相分离器的活性污泥法)--好氧(活性污泥法)--1沉淀--药物混凝--终沉淀--排放, 现排放标准COD100以下, 说明一下现在的:
1沉淀COD150--160左右,终沉淀COD70--90左右,以后要达到COD50以下, 应该增加什么工艺方法投资少、运行费用小? 答:看看出水颗粒物多不多,如果多的话,过滤一下在检测是否可以降低到50左右。确认后可以在最后端追加砂滤。由于不了解你现场具体情况,还是比较难回答的问题,我想还是要在好氧池上进行改善。如追加滤料以形成生物膜来强化处理效率,或者提高活性污泥的操作参数适正性,以提高处l处理效率。155.生物接触氧化池,被我养的没泥了,只有少部分生物膜还在纤维填料上,现在在水中发现有脱落的生物膜。现在怎么办?加泥,还是重新培养?答:如果接触氧化池没有泥了,出水指标却达标的话。依靠挂膜就可以了的。没必要担心的。 156.造纸原料:大部分为稻草,小部分为纸壳儿。用造纸产生的中段水(厂家回用了3次后排放的)直接做混凝沉淀实验,加药量大且污泥量大,不易沉淀,所以想在混凝沉淀前加一步酸析气浮,可部长说气浮效果不好,但我查的很多资料里都有用到气浮,所以,想请教作过此类废水的人士给讲讲,气浮实际效果到底如何?答:气浮对小颗粒物质(已混凝后的)比较适合,你在混凝前段加气浮,由于颗粒量较多,效果不会太好的。造纸废水污泥量大,其中一个理解是颗粒混凝沉淀后的沉降压缩性不是太好。但在脱水阶段应该没有影响的。不管气浮加不加,加在哪里。不改变污泥总量的。如果为了巩固物化段的效果,可以将气浮加在混凝沉淀的后段。157.现在的生物接触氧化池,因为活性污泥培养没了,只有填料上的膜了,现在脱落也比较严重,曝气情况下曝气池水中都是脱落下来的膜絮体,二沉池肯定也涉及到这样的絮体。在尝试着找到现在适合的水量,现在出现的泡沫是乳白色细小泡沫,有点粘性,不容易破碎,成团时表面都有脱落下来的膜(细小污泥)附着上面。这个泡沫可能是什么原因呢?应该是曝气量过大,相似于化学泡沫的特征。答:按照泡沫性状,看看是否是负荷太高了;因为你的膜有脱落,相对负荷就高了,如此就会产生这类泡沫。我相信稳定操作后,生物膜恢复,泡沫就会减少了。158.造纸水一般处理要多少钱?答:不含折旧的话,抄造纸废水处理,2万吨级/天,处理单价在(1.4~1.6)元/m3。159.在填料上面的生物膜,这两天多起来,不过好像又不象,滑滑的都不知道是什么,丝状的,半透明,泡沫的问题解决了,减少进水,还给他人工的把散过消泡剂留下来的表面的给他搞掉,排排上表面水,黏性的碎泥太多了,二沉池水很浑浊,都是丝状的东西,也象是弹性材料上脱落下来的生物膜;SS肯定和进水的时候有的一比,估计还比进水高,会不会是丝状菌膨胀?纤维材料接近池底的那些 发黑,是不是供氧不足?还是因为短流问题导致(上进上出的设计,而且长方形的宽进宽出)?答1、填料底不发黑不见得就是供氧不足,可能供氧不均匀,具体检测DO看看可以确认的;2、填料上的滑滑的,透明的生物膜多半可能和你的废水性质(工业废水)有关,我想也是过渡时期出现的,你的操作参数稳定和正常后它会减少的,同时,DO降低也可以加速其消失。3、出水混浊也和你的生物膜脱落后被打碎有关,毕竟生物膜不象活性污泥可以直接絮凝的,生包含总结汇报、农林牧渔、教学研究、人文社科、高中教育、表格模板、出国留学以及关于水处理的问题你还有什么不明白的吗等内容。本文共6页
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污水?食品废水能不能回用 处理技术答疑(二) 81.问:快速法测定COD测定时间为何这么短呢? 答:因为快速法的酸度进步了1。4倍,氧化速率加速了。 82.问:自己所在厂的情景:流程是
污水?食品废水能不能回用 处理技术答疑(二)81.问:快速法测定COD测定时间为何这么短呢? 答:因为快速法的酸度进步了1。4倍,氧化速率加速了。82.问:自己所在厂的情景:流程是工业废水调动池(COD=500)然后混凝,沉淀后到生活废水调动池(工业废水和生活废水的比例为1:2,COD为300-400);再到厌氧酸化池(有填料)-生物接触氧化池-沉淀池-浅层过滤(消毒,活性炭)-出水。? 题目:氧化池水体发黑,沉淀池沉淀效果很差,还有气泡。出水COD不达标,有时到达150以上。为何会出现这样的情景?如何解决? 答:工艺挑选不合理,运转也可能有题目。可先确定好氧池能否供氧不敷,填料上生物膜能否过厚或好氧池底部积泥等情景再说。83.问:我厂现在面临较大的题目:氨氮出水不达标。水量是27万吨/日,A/O除磷工艺,目前是调试运转阶段,氨氮出水30mg/L左右,进水惟有35mg/L,曝气池水温16度,MLSS5000mg/L左右,R=80-90%,SV60%左右,泥龄6d左右,除磷效果很好,出水氨氮央求条件25mg/L,这是什么原因造成的呢? 答!且不说其它条件,仅从泥龄来看也不齐备完全硝化的条件,因为6天的泥龄,污泥负荷就在0。15以上。 内容来自dedecms 84.问:现今的污水工艺是不是已经很少用到初沉池了?只用保守的活性污泥,平淡曝气法,能否设了曝气沉砂池,就可不设初沉池呢? 答:一般来说都会污水厂要设初沉池,工业废水打点就很少用(要凭据全体情景),当然都会污水也有不设初沉池的,与后背采用的工艺有关,如用AB法就不应该设初沉池。还有曝气沉砂池和沉砂池与初沉池是有区别的。85.问:我说用氧化沟的时候不用初沉是凭据我们这边的情景说的,在广东我看过的氧化沟都是不设初沉的,能不能。全体为什么我也不晓畅,可能是思索到广东的水质题目,广东的cod和bod一般都角力较量争执低,能不能给解析一下解惑? 答:借使是都会污水,用氧化沟工艺后面应该设初沉池合算,这所以用“合算”二字是从运转费用来思索的,当然不设也可能。你说的厂用氧化沟工艺后面不设沉淀池也许是思索其他原因,不能妄加推断。但我可能说,有些污水打点厂的工艺打算是不够合理的,至多从投资和运转费用角度来说是这样。 织梦好,好织梦 86.问:采用AB 法工艺,为何后面一般不设初沉池? 答:这样有益于A池打点功用的进步,由于A段的废水间接由排水编制而来,废水中原本就有的细菌和悬浮物及胶状物的共存体也具有必然的絮凝性和粘附力,再与回流污泥混合后,彼此间发生絮凝与吸附,此时难沉降的悬浮物、胶体精神在取得絮凝、吸附和粘结后与可沉降的悬浮物沿途沉降,并随残存污泥排出,使A段中以非生物降解的路线去除的无机物量大大进步,可保证B段的运转稳定。87.问:我拟采用的工艺流程:沉砂、初沉、曝气、二沉,有个地址不太明白,就是总的打点率和各池体的打点率题目。? 按这二级打点,总的打点率是91%左右,那在计算各池体的打点率是怎样算呢?我导师说要凭据有关的规范然后把这总打点率分到每个池中去。但我查到手册里说各池体打点率的数据,与导师说的不一样。请问是怎样计算得出的? 答:打算手册上的只能参考,主要还是打算方面的阅历经过,二者结合起来才行。为什么打算院的打计算算书不会轻易让人看,就是这个原因。还有更重要的是做好打算前的水质水量等调研工作,都会污水相对来说较容易,对一些特种的工业废水在打算前还必要搞模拟小试。 织梦好,好织梦 88.问:制药废水打点编制,日间运转,早晨停运,日间打点后的出水较好!可是经过一早晨的停运运动后,第二天早上涌现二沉池的水变得像牛奶一样,请问这是什么原因? 答:是运转管理不当造成的,要制止这样的情景出现,就要在早晨装置停运前,将二沉池内的污泥尽可能回流至曝气池。第二天运转前,曝气池先闷曝一段时间,待污泥初步恢复生性后再进水运转。89.问:通常在书上看到污泥回流比为25%,你知道。100%之类的,请问污泥回流比是怎样样来操作把持的?是经过PLC操作把持? 答:回流量是经过沉淀池出泥量来调动和操作把持的,而回流污泥泵则是凭据沉淀池出泥量来运转的。在实际运转中回流污泥量应该相对稳定的,而回流比只是在进水质变化时才震撼,所以我以为回流比是打算参数,不是运转操作把持参数(个人之见)。 copyright dedecms 90.问:近日曝气池和沉淀池有黏性泡沫出现,而且沉淀池有象厚粥样的东西漂泊在概况,舀掉后仍然会有,请问是怎样回事? 答:要确认能否是若卡氏菌惹起的生物泡沫,生物泡沫有些粘性的,在负荷低,进水有油脂的情景下很容易发生,要操作把持好污泥负荷。91.问:最近SBR池里氨氮随着反响时间的增加而逐步地上升(出水在13--15)。进水氨氮不高(一般在5--11之间)。是不是污泥有题目?(前一段时间加过氯化氨,但效果不彰着,很久没加了) 答:反响时间不够使硝化不完全,加氯也会抑制硝化菌的孳生。92.问:我厂暴气池及二沉池出现许多红色小虫,(应该是鱼虫),该虫身体发红,肉眼可见,活跃好动。事实上洗车废水回用。先容一下其生活习性及有什么指示作用? 答:对!这种虫也称鱼虫,是水质精良的标志。93.问:。我们污水打点厂的进水水质角力较量争执好,COD,氨氮,总磷快到达排放轨范了,但是经过A2O工艺打点,成果却高了很多,三项目标都高了,借使不开动机器,也会高起来,这是什么原因?该如何打点? 答:先将缺氧池和厌氧池停运,好氧池DO操作把持好,出水不回流间接排放。 织梦内容管理系统 94.问:我们打点的是食品厂的废水,包括薯片糖果和彭化食品等,打点流程:1# --2#调动池-混凝池-一沉池-活性污泥法(六个生化池次第相连)-二沉池。污泥回流和进水都进入第一个生化池池子。污泥沉降性一直不好,生化池池SV30到达97,进水COD,混凝后COD大略1600左右,现在出水合格,二沉池挺大的。但沉降不好,显微镜160倍下看不到什么生物,只几个好象藻类,动都不动。不知如何调整? 答:请确认能否有大量丝状菌(如球衣菌),借使确认的话,可用下法试试:将第一只池作好氧生物挑选池用,即该池大批进水,同时加大曝气量使DO在2mg/L以上,别的污水分辩进2、3、4池。这样可使大量低等细菌先在第一池内孳生,成为上风菌,再进入后背的池时,占上风的细菌也会在与丝状菌争取养分时也占上风,从而到达压抑丝状菌孳生的目标。但借使是非丝状菌惹起的膨胀可临时在曝气池出水处投加PAM助凝。 本文来自织梦 95.问:一个食品废水打点装置调试,用的是活性污泥法,流程:加药-一沉-曝气池-二沉。现在出水角力较量争执好 可是在曝气池里用烧杯取一杯混合液,污泥角力较量争执稀,沉降很慢,大约1小时以还泥水分离在40%。大批进水运转题目不大,但最近满负荷进水后,二沉池最先有很多轻细的泥浮起来,随出水流走,现在翻泥更严重了,请问这是污泥膨胀吗?怎样解决? 答:不象是污泥膨胀,一小时的沉降在40%,不能说明污泥膨胀,沉淀池漂轻细的污泥是污泥解絮地步,原因有多方面,如:污泥轻度中毒或老化;废水缺氮也会发生此类情景。据我判断养分比平衡的可能性大,要确认废水的氮、磷含量。因全体情景不清,只能初步推断。96.问:最近在调试一污水工程,工艺为水解+接触氧化。因为过年放假,有10多天没进水了。为了不让细菌死掉,投加了面粉,不过量很少。前一天接触氧化池上浮了一层黄色泡沫,污水处理回用设备。很浓厚。停止曝气后,搅动泡沫,泡沫散失是有髣?污泥一样的轻细颗粒下沉,请问这是怎样回事?是负荷太低,细菌自身氧化,还是其他原因呢? 答:没事的!主要是污泥活性差,面粉投加的原因,随着污泥活性的增加面粉逐步降解,泡沫就会逐渐减少的。
97.问:近期我厂打点后污水的COD猛增,且居高不下。会有什么原因呢?(说明:我厂是平淡的炼油厂,以前出水COD都在80左右,目前却一下子增到1000左右,且持续了有20天,而且活性污泥的沉降性很差) 答:应该应机立断,实行接种修复或重新培育种植擢升了。98.问:运转历程中,特别是十月份起,氧化沟概况会出现红色泡沫,最先为薄膜状,尔后呈隆起的小包,色彩转为淡黄色.该泡沫具有粘性,气温下降至16摄氏度,泡沫将逐渐减少.从显微镜下观测,泡沫有较为稳固的形状,根本上是以一个点为重心,从该点起程以丝状向外发散,有主干和分支,将其包围起来,根本是圆形,直径约为100um.这是哪一类型的丝状菌,具有哪些特征以及适宜的生长条件? 答:可能是若卡氏菌大量孳生所至,此类菌在污泥负荷较低、进水中含油脂类精神时易孳生。99.问:我单位PTA化工污水经厌氧、A/O生物法打点后出现的残存污泥,污泥浓度5g/L,经平流式稀释池稀释后污泥浓度为15-20g/L,再经带式压滤机(天津市政设备厂)挤压,大量污泥从滤带中渗透进去。泥饼产量少,絮凝剂为PAM阳离子。请问如何解决? 答:可能有二种原因造成的:(1)稀释池稀释效果差;(2)污泥加药调质方法不当。措施:污泥调质时,先加PAC混凝,待充分反响后再加PAM调质,可试试看!还要确认稀释池运转能否一般。 copyright dedecms 100.问:我单位污泥的絮凝沉降机能较差,30分钟沉降比在90%,投加了粉煤灰来进步絮凝沉降机能,也在稀释池前投加0。1%的PAM。请问污泥从滤布中渗透进去的原因是污泥调质还是滤布选型或其它原因。带式压滤机前的泥药混合罐的停顿时间为20秒,能否合理?我们打定在稀释池前加0。1%PAM改为PAC。 答:滤液含污泥多的原因是多方面的,污泥加药调质是很重要的工序,还有调质药剂的选用。稀释池前投加PAC比PAM合理,还要从后面污水打点历程中来操作把持污泥机能101.问:我厂废水打点量150吨/小时,我不知道答疑。一般运转中同时投加三种养分剂:硫酸铵、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾。请问:这3种药剂配合在沿途合理吗?怎样搭配才合理?有什么好的养分剂吗? 答:应该先确定废水的BOD5量,然后凭据碳、氮、磷的比值来确定投加量,由于废水的浓度会变化,日常运转时的氮、磷投加量要经过试凑法来确定,还要思索能否经济,如:磷酸氢二钠或其他磷酸盐选用时,要凭据分子中磷占的比例及代价来思索。假定磷酸氢二钠的代价彰着低于磷酸二氢钾,但由于其中磷的原子量与分子量之角力较量争执小,且含结晶水较多,就不必然合算。
102.问:现在这里的蛋形消化池温度惟有23度左右。我想问:(1)除了蒸气加热外,其他还有那几种加热方法?(2)这样的温度能否会招致污泥酸化? 答:这样的温度消化效果会很差,可用蒸气加热。在目前的温度下,要防止污泥酸化,只能减少污泥投配率。103.问:一家发酵企业废水打点装置,由于废水中COD、NH3-N浓度高,采用2级A/O工艺实行打点,流程是:废水池→给液泵→调动pH→第一缺氧脱氮池→好氧硝化池(推流式)→第二缺氧脱氮池→再曝气池→廓清池。最近廓清池通常出现污泥上浮,经认识是第二脱氮池反硝化效果差,出水夹带硝酸根进入廓清池,在廓清池发生反硝化反响所致。采取的措施是向第二脱氮池参与葡萄糖(最多时一天要加30%的葡萄糖4、5m3),同时把硝化池的DO消沉(最低降到了0。5mg/L),效果仍然不稳定,有时好,有时坏。请助理副理认识原因,应该采取什么措施? 答:借使第二好氧池DO降到0。5 mg/L,到第二反硝化池的后半部就可能完全厌气,此时,借使氧化复原电位到负值,局部硝酸盐又会复原为氨氮,使后背的好氧池继续实行硝化,造成硝酸盐堆集,也影响后曝气池残存碳源的去除。所以你的认识是有道理的,消沉硝化池的DO来防止好氧区向缺氧区后移在实际上是对的,但DO降得太高攀会出现我后面认识的情景。倡导:增加后好氧池的曝气量;增加沉淀池的出泥量。目标是防止污泥在沉淀池内缺氧而反硝化。 织梦好,好织梦 104.问:某都会在海拔3650多米!最低气温零下14℃!氛围淡薄,气温低,日温差大!这地址的生活污水用什么工艺打点好? 答:用硅藻精土法,本法适合生活污水的打点,打点成本低,不受温度等影响。105.问:最近曝气池泡沫上粘有很多泥而且很粘,到二沉池概况有很多浮泥,MLSS很低,污泥镜检中有很多轮虫的尸体,有循纤虫,漠口虫,耗氧很少,请问能否是污泥中毒?污泥中毒会发生什么地步? 答:二种可能(1)污泥中毒;(2)污泥严重老化。前者的可能性大,岂论是何种情景,都必要向反响池移植污泥,实行生物修复,没有好氧污泥,也可将先前排出的厌氧稀释污泥引入曝气池,并投加大粪等养分,等污泥活性恢复,浓度增加后泡沫就会减少。106.问:二沉池为中进周出式幅流式沉淀池,池内径48米,池有用水深3。2米。二沉池的概况负荷、固体负荷、堰口负荷等均在一般界限内;生物池的污泥浓度一般在4000左右,R操作把持在50~100%,生物镜检测菌胶团一般并无污泥膨胀性状,食品废水能不能回用。且SV在30~40%,SVI也在100左右。但怪僻的是运转以来二沉池周边(边缘区2~3米)区域通常有大量的浅黄色的絮状污泥上浮,不是成层状,某些小区域在更为严重。我曾将其作认识,上浮的污泥能重新沉下,且镜检涌现菌胶团较好,且有原、后生植物,与生物池的相差不多。对以下情景转机能再给些倡导。 答:是没调动好,这样大的沉淀应该用吸泥管吧?如是吸泥管,可将靠池外周的吸泥管出泥调动阀开大或开足,第二根吸泥管出泥调动阀也适当开大,同时相应减少其它吸泥管的出泥量。还要确认池靠周边吸泥管底部处离池壁有几许距离,借使胜过一米就是打算不当。
107.问:中进周出的污泥稀释池池面如出现大量浮泥,稀释池直径18m,高4m,污泥是由SBR重力流进,进泥的SS大略有6000mg/L,有时候会出现大块的黑色污泥浮下去,过了一段时间后,情景恶化,但总是有小块的泥色的污泥浮到水面。池子下面的清水深不到1m,会不会是池子打算的太高了。有没有宗旨解决呢? 答:池的打算没题目,可能是刮泥机局部刮板坏或变形造成死角所至。108.问:污水打点调试时初参与量几许最经济合理。 答!这要看用什么污泥,用脱水污泥需5~10%(污泥/曝气池容积),借使是稀释污泥则需1mg/L左右,但关键还是要有培育种植擢升污泥的阅历经过,如培育种植擢升历程操作把持不当,污泥最多也没用,这方面的例子很多的,有的单位培育种植擢升了屡次也没用(主要是工业废水),有阅历经过的则可大大减少接种的污泥量。109.问:请说说引进污泥后调试的全体瞩目事项,特别是针对工业废水的打点。 答:污泥要经济、快速一次培育种植擢升告捷很大水平上要靠临场阅历经过的,要指示的是在培育种植擢升历程中宁可曝气不敷也不能曝气过度,宁可养分过剩也不可养分不敷,我曾涌现有一些厂污泥永恒培育种植擢升不好,原因是在培育种植擢升历程中污泥总是处于生长-解絮-再生长-再解絮这样一个恶性循环中,污泥在变成必要较长的时间,在污泥初步变成的阶段,过度曝气和养分不敷会很快解絮的。 织梦内容管理系统 110.问:假期到了,接触氧化池应该如何管理呢?央求条件容易迅速、经济,又不能让微生物死亡,在假期后能快速发动。 答:接触氧化池停止进水\\停止曝气就可。节后下班时先大批进水,闷曝至膜的泥色初步由黑转棕色时再一般进水。111.问:接触氧化池停气了怎样办?好氧生物能支撑多长的时间?再恢复时必要多长时间?要瞩目那些事项? 答:与温度有关,10度以下三周内没题目。 如要运转时,刚最先曝气强度不能太大,制止对生物膜造成大的冲刷和扰动,经一段时间曝气后就不要紧了,停运期间填料不能脱水。112.问:酶促反响的效率远远高于无机的化学反响,B/C比可能大于1。 答:即使这样,B/C比也不可能大于1,因为BOD5是稀释培育种植擢升法,是一般的细菌,如测生活污水就不用接种,工业废水需接种,也是参与生活污水或打点装置的出水接种就可,并不是用特殊菌来培育种植擢升测定的。 本文来自织梦 113.问!我在思索给水微净化水打点中采用的生物接触氧化池的打算思绪,不晓畅池内能否必要增加高低翻腾的措施,借使增加,能否能报告我穿过球形悬浮填料的水头亏损情景 答:不用思索这样杂乱,悬浮填料的翻腾并不必要增加几许风压。食品废水能不能回用。114.问:我厂打点生活及出产污水(4800m3/d/),事实上处理。用生物氧化池曝气和加石灰除硬沉淀打点。现选用的是罗茨风机/风量2000m3/h,2开1备,生物氧化池高4。5米,生化池在空中上,管线上装有曝气头,风机额外风压0。05Mpthis,现在不止乐音大,电机还超流。。。。请认识一下! 答!风压没题目,因为曝气器在池底有必然安设高度的,至多40cm,污水处理回用。输气管编制的阻力不大,打算上肯定思索了,至于池能否在空中上与此有关,只要池的有用水深不变就可。 内容来自dedecms 115.问:在曝气管路中接一细管出曝气池水面,那整个曝气管路就这个地址压强小,气体流会不回造成短路地步? 答:这是放气管,在风机运转时要封闭实行放气,放气完后要赶忙封闭的。116.问:BOD负荷为0。1 左右,污泥在曝气池絮凝精良,沉降性差,SV30在97%,SS在7000,不过到二沉池后在入口分为二层,一层在轻细泡沫率领下上浮,另外一层沉降精良!这是什么原因? 答:废水。可能是下面二个原因之一:(1)硝酸盐在沉淀池泥层中发生反硝化,氮气泡率领污泥上升,停风机后会恶化说明反硝化提前在曝气池完成了;(2)曝气量过大,大量汽泡未能在沉淀池进水口完全开释而惹起的。117.问:如何保证污水达标排放,操作把持编制极端关键,你以为,PLC,DCS还是平淡的操作把持好,如何消沉费用,进步各污水打点目标? 答:我以为题目的关键不是PLC或DCS,而是如何确定污水打点装置的自动操作把持点,有不少以为自控水平很前辈的打点厂,有很多自动操作把持点是无用的,污水。以至会带来反面影响。 织梦好,好织梦 118.问:如何解决检测和操作把持的滞后题目,如DO等? 答:生化打点历程本来就是滞后反响的历程,如早班对工艺实行调整后,其成果可能要到中班或日班才略反响进去,惟有DO在线仪可能凭据设定的溶解氧高低限值经过曝气机的运转状态来操作把持,但也不真实。目前很多进口的DO仪探头的稳定性如何?所以我以为对生化打点而言,在线仪只能操作把持设备运转状态,对工艺运转的操作把持是无限的。119.问:采用穿孔管曝气时,打算时应瞩目那些,才略保证曝气匀称? 答:这些有关的打算书上都可查到的,穿孔管的铺排方式很重要,要做到布气匀称或进步氧的应用率,我倡导还是使单侧布气,采用旋流曝气方式,当然这要凭据工艺形式来定,池的结构也要与之相配。120.问:一个牛奶厂的污水打点工艺,主要打点构筑物为接触氧化池和水解酸化池,能否要配置鼓风机?请告知一些相关的打算参数。 答:借使酸化采用&泥法&用搅拌泵就可能了,最好不要生物膜法,主要是搅拌题目,无论是搅拌泵搅拌、脉冲搅拌等都有题目。鼓风机不必然要,但借使后背的好氧池要用风机,倡导你将输气管接入酸化池并设置曝气软管,这样酸化池在必要时也可作好氧池用,也可作辅助搅拌用,在无机负荷高的情景下,适量的曝气不会对酸化造成影响的,如孤独配风机就没必要了。 copyright dedecms 121.问:生化沉淀池漂泥(大量),招致生物滤池堵塞,来不及出水,主要打点的是印染废水,已经涌现丝状菌,已经最先在曝气池投三氯化铁,这个方法有用吗?曝气池SV%前一段时间根本上在50-70%,现在的界限是40-50%左右,可SVI永远在2800左右,题目是不是很严重? 答:不能投加三氯化铁,SVI不可能这样高的,我预计是SV30的测定误差而造成SVI的计算误差,镜检中先确定丝状菌到达了什么级数后再说122.问:你说过在接种污泥培育种植擢升时,要严酷操作把持好曝气时间和曝气量,请问有何参数作为基准? 答:为制止污泥自身氧化,就要操作把持好曝气量,通常测定池内的溶解氧,及时进水。当污水浓度太低时要投加大粪等养分物,如没有这方面原因,可采用隔绝曝气。至于如何操作把持曝气时间和曝气量,要凭阅历经过,因为COD、污泥浓度等的数据无法及时获得,有阅历经过的人可凭据溶解氧变化和污泥外观(放在量筒观测)就可了解污泥的大致生长情景,并实行操作把持。 污泥培育种植擢升并不难,难的是要及时、一次培育种植擢升告捷,培育种植擢升费用不能高,因为对工业废水打点来说,污泥过早培育种植擢升好,没有废水来支撑,耽误了培菌时间,。不单增加了培菌费用,听说废水回用标准。以至延误污水打点装置的按期投运。 copyright dedecms 123.问:是不是在低负荷运转的情景下就容易出现污泥膨胀?在其它什么情景下也会出现呢? 答:这是角力较量争执杂乱的题目,不必然是低负荷就易发生膨胀,丝状菌品种很多,不同的丝状菌有不同的生长环境,如:在废水C/N高且缺P时可惹起球衣菌的膨胀;废水N、P往往不敷,发硫细菌易孳生;在硝化条件下,也可使大肠杆菌转化成丝状菌。此外,还与温度和pH等有关。124.问:厌氧污泥能否经过必然的措施转化为好氧污泥吗?有什么特殊央求条件?能否必要耗费大量的时间? 答:你说的情景在污水生物打点中常会碰到的,污泥厌气后,厌氧菌很快孳生,而好氧菌则处于休眠状态,可支撑很长的时间。至于能多长时间,这与温度等身分有关,传闻从实际上讲在常温下可支撑约二周时间,实际上还可长一些。厌氧后的污泥再经曝气,仍可恢复生性,只是污泥量会彰着减少。 copyright dedecms 125.问:我厂污水生化池为A/O池,两池都有曝气装置,令人猜忌的是:既然A池为厌氧池,为何还要装曝气装置,难道是为了起推流作用吗? 答:二个作用:(1)起辅助搅拌作用;(2)可在必要时作好氧池用。126.问:现在调试污水打点厂,打算进水BOD160mg/L,实际惟有40左右,污泥培育种植擢升快一个月了,可从接种的250mg/L才长到了600mg/L左右。目进步水1000m3/h,污水处理回用设备。已到达打点装置最大负荷,如何打点? 答:由于进水BOD5较低,污泥浓度也够了,现在不是让污泥增加几许的题目,而是要养住这些污泥,防止污泥自身氧化。127.问:都说助凝剂聚丙烯酰胺有毒,它的毒性浮现在哪里? 答:这是相对而言的,大批的聚丙烯酰胺对微生物没影响的,借使活性污泥沉降机能不好时,投加一些聚丙烯酰胺能彰着改善污泥沉降机能和出水水质,借使永恒投加会在污泥中堆集,可能会有影响的。聚丙烯酰胺没毒的,其单体有毒。
128.问:关于无机磷农药混合废水如何能够有用打点,COD到达500以下? 答:这类废水关键是预打点,然后用生化,预打点也最好分隔隔离分散,如高浓度无机废水可用内电解等,含磷废水可用碱水解等。129.问:我公司进水COD&,BOD&6500。正打定采用SBR工艺,不晓畅能否到达达标排放(工业水排放轨范)? 答:用厌氧打点或其它方法打点后再好氧打点,否则投资和运转费用会很高。130.问:我们厂运用的是SAST工艺,运转一年多来,脱氮效果不是很好,一直找不到鼎新的方法。以下是某天的进出水目标!COD 951mg/L,58。mg/L BOD5 480mg/L!6mg/L TP 6。相比看处理技术答疑(二)。7mg/L!0。6mg/L TN 34。7mg/L!4。9mg/L SS 798mg/L,33mg/L NH3-N 22。05mg/L 19。86mg/L 进水COD,BOD,SS偏高的原因是污泥脱水效果不好,滤液是间接排入进水泵房而招致的 。(借使解除滤液的话,COD=350 BOD=180 SS=100左右),每天的进水量在T。挑选池的停顿时间在21min,有4台搅拌器。 4个模块,共8个池子。每个模块有用容积m3,每个模块装备2台回流污泥泵,流量420m3/h,1台残存污泥泵,流量80m3/h,回流污泥泵每个周期运转2小时,残存污泥泵运转1小时。现在只用2个模块,每天运转4个周期,每周期6小时,进水(爆气)4小时,沉淀1小时,撇水1小时。2号生物池MLSS=7300mg/L!3号生物池MLSS=9300mg/L。SV30=26%,SVI=28左右,泥龄在9天左右,DO操作把持在2-4mg/L之间。帮我认识一下,是哪儿出了题目? 答:污泥脱水工序要操作把持好,如污泥加药调质和脱水历程的管理,尽可能制止脱水滤液带泥。 还要确认一下硝化条件能否满足,如:碱度能否够,如不够,要投加碳酸钠或碳酸钙。 内容来自dedecms 31.问:实际运转中碱度能否凭据进水氨氮操作把持?操作把持在什么界限? 答:实际上很容易计算,但由于水量和氨氮的浓度有震撼,我不知道废水回用标准。而且在打点历程中氨氮的浓度是静态的,因为氨氮被硝化的同时,含氮无机还会氨化(在某打点时段会同存),此外原水中的碱度也会变化,在实际使用中可经过试凑法确定,并操作把持好出水的残存碱度。132:问:请问SBR工艺污泥负荷几许角力较量争执相宜?工业废水为主COD在700~1100。 答:与保守活性污泥法相比,不同之处是其负荷条件是凭据每个周期内,反响池容积对污水进水量之比和每日的周期数来决定的。由于在反响阶段活性污泥浓度在不停变化,并随反响时间的推移而增加,反响后阶段的污泥负荷会大大低于初始阶段。 日常运转中,应经过试凑法来确定反响阶段前半段的某一时间的污泥负荷最佳操作把持界限。在进水量和浓度根本稳定情景下,也可凭据某一稳固时间的污泥浓度来大致了解和操作把持,还可经过反响阶段的时间调动和操作把持。 内容来自dedecms 133.问:在曝气池停顿时间限制的情景下,借使进水浓度高,加大回流污泥量能否能进步打点效果? 答:加大回流污泥量并不能增加污泥浓度,因为污泥回流量增加,沉淀池的出泥量也要相应增加,使沉淀池内的污泥层下降,污泥在沉淀池的停顿时间也相应减少,这种情景下,回流污泥的量是增加了,但其浓度却下降,回流至曝气池的污泥万万量并不会增加。与些同时,由于回流量增加了,可使污水在曝气池的实际停顿时间减少,进入沉淀池的混合液量增加,使沉淀池的上升流速加速,造成恶性循环。所以要增加曝气池污泥浓度,惟有减少残存污泥排放量或暂不排泥。134.问!我们污水打点编制的工艺是SBR,原来打点效果一直可能,但近期由于进水的氨氮较高,打点效果下降了许多,COD和氨氮的去除率都不到30%。应如何解决这个题目,可否采用分时段曝气的方法? 答:预计是曝气时间不够,不宜用你说的宗旨,应该采用非限止曝气法,即在进水阶段也曝气,闲止阶段也可取缔并作曝气用,目标是要增加曝气时间,要确认碱度能否满足,在目前情景下反硝化不用思索。 内容来自dedecms 135.问:我厂使用生物膜法打点污水在初运转时有必然的效果,但随着时间的推移,污水中的微生物活性时而好时而差。不知是何原因? 答:确认打点效果不好时pH能否一般?生物膜能否太厚?溶解氧能否满足?生物膜法的溶解氧要操作把持在4mg/L以上。136.问!我厂是A-B工艺,污泥消化池有时不稳定。更加是过一段时间就会出现消化池内泡沫过多的状况,很容易泄压,对于食品。又很容易将阻火器湮塞。而且此种状况一旦出现,就会发生需长时间排放冷凝水的地步。请助理副理认识原因和提出解决宗旨。 答:可能是新鲜污泥投加到消化池后没充分搅拌,一般来说,新鲜污泥投入后几小时内池内污泥至多应该全部翻动一次,这样可使泥和睦污泥浓度匀称,稳定池内的碱度,防止污泥分层和变成浮渣。还要确认投配率能否相对稳定,温度能否过低,这些会造成生化不完全,使浮渣增加。 copyright dedecms 137.问:我厂是AB工艺的污水打点厂,最近曝气池概况褐色泡沫多,SVI值居高不下,而且沉降性差,二沉池概况有大块的絮状污泥上浮。上周也采取了加大排泥和加大曝气的手段,略有恶化。但周末又有所反弹,比上次更严重。同时,MLSS值变化大,早晨是1200,午时是900,下午是3000,没有次序性,让人无从下手。 答:可能是诺卡氏菌大量孳生造成的(物泡沫一般呈褐包或灰褐式)这类泡沫不能用水和消泡剂有用去除。一般在含有油脂类、打点负荷永恒过低、泥龄过长等条件下较容易发生。 一旦涌现生物性泡沫出现,赶忙要采取措施,如进步污泥负荷,也可采取人工清除等措施,清除的浮渣应该进入残存污泥处置编制,严酷拦阻重新回入废水打点编制。日常运转时SRT要尽可能短,特别是在温度高的季候,更要防止污泥负荷过低。目前应该增加B段曝气池的排泥量,同时将A的一局部污泥排入B段试试。
138.我厂一期打点量1。4万吨,采用保守活性污泥表曝法。进水月平均COD在300~350之间,BOD在100~180之间,TP在6~8之间,TN在25左右,厂位于南边。曝气池混合液浓度一般支撑在2800mg/L,DO在2左右,但多年来SV(%)一直在80%以上,SVI则在240以上,最高时SVI可达350。但出水水质较好,COD、BOD、SS能达国度一级轨范,除磷的效果也好,平均能达70%,脱氮效果也能达50%左右(固然其工艺自己并无脱氮除磷央求条件 )。这是为什么呢? 答:除污泥指数高外其它根本一般,这样的水质打算上没有去氮除磷工艺而氮、磷去除效果较好也是一般的,氨氮主要是经过细菌菌体分解去除的(也不解除有局部的硝化作用),磷除被菌体吸收外大局部是被吸附在污泥内随残存污泥排放的。139.问:最近接手一个印染厂的工程调试,因阅历经过漏洞,水能。请助理副理认识一下!公司的打计算划所写,水量=3000m3/d,cod=1000mg/L,bod=200mg/L!pH=6-13!色度=400倍,ss=500mg/L,硫化物=30mg/L,温度=48度(都是小于等于),但是这都是参考髣?印染厂的水质定的。根本工艺流程:废水--调动池--冷却塔--水解酸化池--接触氧化池--二沉池--混凝沉淀池-出水,这个流程是别的环保公司给打算的,其中居然没有设置污泥回流,并且调动池的调行为用不好。 我接手的时候,污泥已经培育种植擢升了一段时间了,活性污泥絮凝体较多,沉淀机能也算好,色彩呈灰色。操作如下!曝气4小时停2小时,六小时一轮回。养分物投加量:淀粉(水解酸化池:每天33。5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33。5kg,两次投加,每8小时一次) 淀粉(水解酸化池:每天33。5kg,一次性投加;接触氧化池:每天33。5kg,两次投加,食品废水能不能回用。每8小时一次) 磷肥(水解酸化池:每次10kg,每两天投加一次;接触氧化池:每次8kg,每天投加一次) 无机肥(水解酸化池:前5天每天8桶,后10天每天6桶,一次性投加;接触氧化池:每5天每天7桶,后10天每天6桶,分3次投加)这个应该是前段时间培育种植擢升初期投加的无机肥。 因为环保局催的急,所以公司在8月中旬强行运转了5-6小时以应付采样,成果人家都没来,反倒使得水解酸化池--接触氧化池当中的水险些就换了一次,对尚属培育种植擢升期的污泥是有影响的。上周厂家又因为用了硫化黑的染料,废水进了水解酸化池--接触氧化池后,情景愈发蹩脚,这几天采样下去观测,涌现险些没有几许絮凝体,色彩呈黑色。这几天都没进水,曝气3小时停2小时,5小时一轮回,其他操作照旧,但是污泥状况没有什么更改。工艺保存一些题目,是物化在生化之后,调动池内淤泥较多,调动水质水量能力无限,又没有污泥回流。请问怎样解决现在的题目,借使重新培育种植擢升的话,如何操作把持可能好一些? 答:打点工艺并无不妥,但由于水质不稳定,pH等震撼较大,均质很重要,所以调动池的作用要充分发挥,可安设水下搅拌器,安设很容易。 你先容的培育种植擢升方法也不妥,不晓畅酸化池是用膜法还是泥法?一般来说,先培育种植擢升接触氧化池的生物膜,可先移入相近污水厂的污泥接种,这样可进步挂膜速度,也可减少养分剂的投加量。在培育种植擢升时的曝气时间要凭据溶解氧等来操作把持,省得污泥自身氧化,更要防止曝气流过大而冲刷填料上的生物膜,如不能确定时,。宁可少曝气。当生物膜初步变成后再逐渐进废水来训化,这个历程应该是渐进的。 还有就是要操作把持养分比,可按BOD5:N:P按100:5:1来参考,如用大粪作氮源投加,要用没有发酵过的。酸化池采用生物膜法,要瞩目搅拌效果,据我了解用膜法的酸化池能充分混和的很少,岂论是采用搅拌泵或脉冲搅拌都会发生搅拌不充分的地步,影响酸化效果,至多我所看过的都是这样。 copyright dedecms 140.问!炼油碱渣废水含有很高的COD、氨氮、酚、硫,固然水量不大但间接进入污水厂会对其造成很大冲击,该采用哪种方法先打点一下? 答:可采用如下工艺:调动罐--氧化反响塔(氛围氧化)-中和--生化打点。141.问:厌氧消化出现的甲烷不知如何处置?如何应用? 答:可应用的路线很多,如作燃料、发电等,但如应用的话安全方面的央求条件很高,投资费用也高,所以国际外一般都点燃后排放,如AF、IC等厌氧打点装置出现的甲烷都用火炬自动点火点燃。还可用于沼气鼓风机,这是很好的应用路线,这类鼓风机可分辩以电和沼气作动力。142.问:本工艺采用袪除式生物膜。思索到外加碳源要增加劳动量,也不经济,消沉溶解氧,氨氮效果去除也还好,出水硝酸盐11mg/L,但是亚硝酸盐很高。请问:在C/N较低的情景下能否进步脱氮效果? 答:可采用短程反硝化,因为短程反硝化是间接将亚硝酸氮反硝化为氮气,可大小节省能耗,只是因为亚硝酸氮是不稳定的,听说废水回用标准。很难堆集,既然出水亚硝酸氮这样高为何不试试呢?借使能杀青,要外加碳源也是很合算的。 本文来自织梦 143.问!养猪废水!进水:COD1500,氨氮500,TP60,碱度3000,硝氮与亚硝氮仪器检不出,肯定值很低。 出水:氨氮120,COD700,但是硝氮高达1200,亚硝氮250。 SRT:1天 请问这种情景一般吗?这么高的硝氮那来的?如何讲明? 答:借使数据测定切确的话,惟有一个讲明,即总氮大大高于氨氮的情景下,含氮无机物不停氨化,氨氮不停硝化,而此时打点编制都处于好氧条件下,硝酸氮不能反硝化而大量堆集,此情景下借使打点时间增加,出水氨氮可下降,出水硝氮还会增加。144.问:我调试一食品废水,UASB出现颗粒污泥前,原水COD,出水一直750左右。这段时间大约50天。这段时间跑大批絮泥。 之后废水浓度到达,减少了打点水量,一直维系出水小于1000。之后最先加大打点量。跑泥更严重了,产泥量很大,三相分离器也不好。 到达打算打点量一半时,公司央求条件我快速进步水量,因好氧较大。加速水量历程中,产气量不停减少,出水。于十五天后接近打算流量,但与甲方协作不好,未能取样验收。之后甲方产量减少,但水质浓度变化大,调小流量后,产气量最先略增,但颗粒污泥随水大量流出,非气泡带出为主,即使不进水,也会有较大量污泥飘起,永远不下沉。这种地步已有十余天了,请问是怎样回事? 答:污水。可能是负荷太大,使酸性发酵历程耽误,造成碱性发酵历程不完全。对付进水负荷不稳定的打点装置,污水最好预酸化后再进UASB装置,这样才略进步pH,更好地保证打点效果。 织梦内容管理系统 145.问:我在做糖蜜酒精废液的UASB厌氧生化打点实验,目进步水浓度~mg/L,去除率55~60%,负荷20KG,其中遇到很多贫困,主要是硫酸根影响,接种污泥(非颗粒泥)丧失严重,可生化性差。我想原因主要是酸化阶段不好而造成的,不知能否是这样? 答:提二个私见供参考:(1)酸化时间不宜长,省得pH过低影响后续生化打点;(2)培育种植擢升颗粒污泥时,可在接种污泥中加适量活性炭或PAM,这样有益于颗粒污泥变成。因不了解全体情景仅供参考146.问:反硝化聚磷菌(DPB)同步除磷脱氮工艺运转管理中要瞩目哪些事项? 答:运转管理央求条件很多的,如厌氧池不能有氧,但如何操作把持呢?好氧区氧不敷会影响硝化和聚磷,氧太高会使厌氧区出现微氧环境,影响释磷,有时好氧区溶氧不高,厌氧区也可能有微氧,这与好氧区的溶氧坎坷外,还与污沉淀池的停顿时间、缺氧水同等身分有关。此外,还要做到按工艺央求条件及时排泥,磷的最终去除出路是经过残存污泥排放的,如不及时排放,会在编制内循环不息地实行聚磷和释磷的循环。 内容来自dedecms 147.问:我这边有一企业打定将打点过的污水实行回用,打点工艺是:调动池-厌氧池-好氧池-一沉池-气浮池-排污口,其中在一沉池中参与硫酸亚铁和石灰,气浮池中参与氯化铝和聚丙烯酰胺,出水水质的铁离子很高,不晓畅有没有什么好的宗旨能够将其含量消沉,成本当然也不能太高? 答:不要用气浮,可将好氧打点后的水加石灰,调整至pH为8左右,再加PAM,并操作把持好搅拌等絮凝条件,这样可进步铁离子的去除率,可试试看。148.问:BOD与COD 的关联中能否COD大于BOD!COD-BOD约等于不可生化无机物 答:这样说不切实,因为COD=COD(B)+COD(NB),前者是可生化性局部,后者是不可生化局部。而微生物在20度情景下完成碳化历程约需20天(也即BOD20与CODB接近)。149.问:某县城,约20万人口,预建一都会污水打点厂,规模2万吨/日,由于政府资金无限,食品废水能不能回用。建筑费用想操作把持在1500万左右,选用哪种工艺角力较量争执相宜? 答:倡导用纳米硅藻精土法打点,本法特别适用都会污水打点,出现的污泥可做保温质料,投资少、运转成本仅保守法的一半。纳米硅藻精土与一般硅藻土的区别在于经过特殊打点有很强的电中和作用,比概况积也大大进步。
150.问:本污水打点场是制浆造纸废水打点,使用的是完全混合法,最近污泥出现了SV下降到5-6的地步,污泥中惟有钟虫、轮虫,打点效果一般。最近一段时间F/M在0.3左右,温度较高,曝气池的温度在37-39度,请问是不是污泥中毒?还是其他原因? 答!F/M不算太低,从生物相看不象中毒,因为钟虫对有毒精神是很迟钝的。可能是水温高的原因,一般来说,水温胜过38度对好氧微生物的活动会有些影响。151.问:我现在正调试SBR,打点屠宰场废水,这几天沉淀后上清液中总是有轻细的泥粒悬浮,不能沉淀,招致出水COD、SS不能达标,水温在35-37度左右,是不是温度太高招致的?应该怎样办? 答:污泥已有老化迹象,这样的温度对微生物活动有些影响,但不是主要原因,主要是曝气时间过长,要减少曝气时间(如中断曝气),还需排泥。 减少曝气时间就是减少反响阶段的时间,由于一个运转周期时间是稳固的,闲置阶段时间可相应增加,进水阶段如采用不限止曝气,则改为限止曝气。 织梦好,好织梦 152.问:含丙烯腈的废水,加PAC和PAM,再经生化,氨氮含量最高217mg/L 。认识可能是丙烯腈转化为丙烯酸再转化成氨氮,可能酰胺也增加氨氮,印染废水回用。没有实际和实验数据基础,能否能讲明? 答:这种情景很一般的,是氨化的原因,这类废水必要很长的打点时间,出水氨氮这样高说明丙烯腈的氨化历程尚未完成,要使氨氮达标,还需增加生化反响时间。153.问:请问三座氧化沟两座二沉池污泥如何回流?两座二沉池设了一个污泥泵房,怎样才略将回流污泥匀称地分到三座氧化沟? 答:污泥泵前设集泥池,回流污泥经泵提升后经一根回流污泥总管运输至氧化沟前,再分三根支管进入各氧化沟。154.问:现有高浓度废水(BOD值约6000),请问:用活性污泥法打点时(SBR法)为满足污泥负荷央求条件MLSS值取极端大的值(如)相宜不相宜?会出现何种题目?又有什么更好的方式制止出现的题目? 答:这样高的浓度不宜间接用好氧法打点,应该在好氧打点前先用厌氧打点。无论SBR法或其它活性污泥法,MLSS应该凭据F/M值来操作把持,并受限于沉淀时间和供氧能力等身分。 copyright dedecms 155.问:自己在做水产加工废水计划,用UASB,水质如下!Q=200t/d,COD=3000,BOD=1000,SS=300,总氮=200,氨氮=20。 污水排海轨范:出水央求条件COD&300,BOD&150,SS&200,总氮&40,氨氮&25。 请问以下水质情景!(1)在BOD&150以还不消沉BOD,以节省工程投资,能否能去除总氮? (2)UASB中能否对氮元素的反响尽头是NH4+和NH3? 答:UASB对氮的转化主要是无机氮的氨化作用,故在UASB后还要继续氨化、硝化和反硝化,倡导在UASB后采用A2/0接触氧化法。156.问:养猪废水COD,氨氮400,经厌氧+SBR出水COD:150,氨氮150,300方/天,你看处理技术答疑(二)。稳定塘15亩,可蓄水1-1.5米深,请问稳定塘如何打算,6月初种何植物,出水能否达一级? 答:可采用二级稳定塘,第一级曝气塘,第二级运动塘。曝气塘可安设大批浮动曝气机(与养鱼塘的一样),一般不常曝气,运动塘内可孳生水葫芦等水生植物。
157.问:自己现在正在考查一化工污水的打点,主要打点难度是:可生化性差;易变色(比起染料废水变色的水平更严重);且该废水具有很强的腐蚀性,其PH值约2左右;生化后的COD时高时低,主要的净化物也是带苯环的精神。应该用什么样的工艺? 答:需预打点后再生化打点,预打点可用电解、快离子去除法或酸化法。158.问:本厂是大型都会污水打点厂,日打点规模为30万吨,采用改良氧化沟工艺,最近二沉池特别容易跑泥,而氧化沟MLSS一直稳定在mg/L,为什么会这样? 答:可能是污泥自身氧化造成局部污泥解絮造成的,如是这样,应该增加排泥量,减少曝气量。159.问:有一污水厂,采用的是平淡曝气池,穿孔管曝气,污水量已胜过了打算水量,必要进步打点能力。请问在不更改曝气池容积的前提下,可能采取什么措施进步曝气池打点能力? 答:以下措施供参考:(1)池内设置纤维填料,采用生物接触氧化法;(2)将穿孔管改用微孔曝气软管,氧的应用率可进步数倍。这样曝气池容积负荷可进步一倍以上。 织梦好,好织梦 160.问:曝气池的污泥越来越少,进水COD约100~200mg/L,污泥难生长,没投用的池死泥多,怎样办好呢? 答:可采用中断曝气法,适量排一些污泥,固然污泥量很少,如不排泥会更少。技术相比看污水食品废水能不能回用
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