电磁感应中的电路问题,怎么做?

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用MOSFET做成的开关电路问题
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MOS管不能用于交流开关呀,上面有寄生的二极管,只能单向可控。
如果负载内部有二极管整流,方向对了也许 ...
是这个原因。用双向可控硅代替它也会有问题。用双向可控硅时,当LAMP1为不可调光LED时,关断双向可控硅时不可调光LED也会闪,阻容降压的LED根本关不断,不知是什么原因?
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本帖最后由 奔牛滚滚 于
23:41 编辑
是这个原因。用双向可控硅代替它也会有问题。用双向可控硅时,当LAMP1为不可调光LED时,关断双向可控硅时 ...可控硅开关电路没设计好吧?看你前面的MOS电路,居然会犯这种错误,多半是新手.把可控硅电路贴出来看看.
如果是沿用前面的那个电路,仅仅把mos换成可控硅,多半是关不掉的.
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本帖最后由 wcg 于
10:35 编辑
可控硅开关电路没设计好吧?看你前面的MOS电路,居然会犯这种错误,多半是新手.把可控硅电路贴出来看看.
使用双向可控硅的电路如下所示:
当LAMP1为可调光LED、白炽灯时,开关控制就正常。但当为非调光LED灯时,就异常 ,在关断时还会闪烁。
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基础差,无语
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首次接触这方面的电路,所以还请多指教!
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不用变压器给MOS管驱动电路供电,因为受负载电阻(Lamp1)大小的影响,供电电压稳压很难做,也不安全。
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R133K,2W,而LED是恒流源的,你控制三极管基级低电平时候311v电压全部加在mos管源漏极之间,R1两端电压为311-5.6v,功率为2.82W。所以我猜测的原因是R1电阻随着温度升高,阻值急剧变大,以至于Q2基级电流下降使Q2截止,导则mos管误导通
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本帖最后由 wcg 于
12:44 编辑
R133K,2W,而LED是恒流源的,你控制三极管基级低电平时候311v电压全部加在mos管源漏极之间,R1两端电压为31 ...
不是这个原因,真正原因上面的朋友也说出来了。现在否定了用MOS管的方案,请帮忙看看上面23楼的双向可控硅的电路。谢谢!
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本帖最后由 wcg 于
12:44 编辑
不用变压器给MOS管驱动电路供电,因为受负载电阻(Lamp1)大小的影响,供电电压稳压很难做,也不安全。 ...
现在否定了MOS管电路方案,请帮忙看看上面23楼的双向可控硅电路问题出在哪儿?谢谢!
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现在否定了MOS管电路方案,请帮忙看看上面23楼的双向可控硅电路问题出在哪儿?谢谢! ...
MOS管PWM调压电路比可控硅有更多优势。为啥要换?参考下图:
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MOS管PWM调压电路比可控硅有更多优势。为啥要换?参考下图:
我刚一开始的时候就是用这样的电路,有一问题就是如何从电路本身获得稳定的Vd电压,如果Vd电压不稳,MOS的开关动作就会有问题
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第一次PCB打样失败!做一个控制LED的小电路遇到点问题,请教前辈们!
本帖最后由 goty2000 于
02:25 编辑
我第一次PCB打样,做一个触摸控制的LED调光电路。打样前在面包板上、洞洞板上直插原件的电路每天使用都很稳定,
但做好PCB后,全部换成贴片后工作不正常。
电路很简单,一个三端稳压和周边容阻、一个调光IC和周边容阻,
也找不出什么线路上的原则错误,
所以就朝着设计规范的方向寻找问题。
因为缺乏经验,特请教各位前辈几个问题。
<font color="#.过孔、焊盘可以用作走线的连接点吗?
<font color="#. 0805封装,这样尺寸下的电阻中间可以走线吗?
<font color="#,用作触摸板的感应区,设计成这样大面积焊盘可取吗?
我的试验电路中触摸板用的是铜箔剪出来的单独引出的金属片。
这次PCB上直接做在了电路板上。
这次PCB打样失败,请各位前辈给点建议!
也让以后同样问题的人避免我的错误,谢谢!
学习了楼主!感谢分享
我是看不出来,发PCB图就能看出来了。
你这做了有多少个啊?
焊盘 过孔做引线都没问题 但是你那个小电阻中间 最好不穿线过去 个人建议 你再看看其它前辈的回复
R2间的线和焊盘间的距离尽量远一些,但这不影响电路的功能,建议触摸区的焊盘不要涂焊锡用bottom solder层布线,就是在当前焊盘下再布一层bottom solder
触摸区用bottom solder层再布一下,去掉焊锡只保留铜皮,或许能好
1 1.过孔、焊盘可以用作走线的连接点吗?
2 0805中间走线有点窄,但可以走
3 不知道。
元件下方,最好不要走线的,
要在PCB设计规则设定理想参数,要启动设计规则检查,出现错误就会有警告。
感觉好复杂
我习惯的布线方式 手动布的 自动的老感觉乱飞
多从网上下载一些PCB 文件,参考的多了自然就熟练了
谢谢各位回复,问题已找到。
设计时候用的电容,标号473,47nf = 0.047uf
我焊接时候拿的是470的电容,标号470,47pf = 0.000047uF
自然是不工作的,刚刚回去检查了一遍才发现。
还有个新的问题,
刚刚买了个超声波清洗机,第一次洗板。
焊好两块板子丢进去洗了1分半,看着挺干净了。
拿出来晾了5分钟后,上电不工作。
彻底洗坏了。
请问下这是什么原因?
我自己估计,因为有贴片的铝电解电容,可能不是全密封的,进水了。
或者洗板水腐蚀了里边金属膜隔离用的纸或塑料什么的。
反正就是坏了。
请问各位前辈洗板,有没有什么注意事项和建议?
我习惯的布线方式 手动布的 自动的老感觉乱飞
对的,因为我打样10*10的板,
设计的尺寸里越小,同样价格出来的板子就越多。
所以从一开始接近双倍的尺寸缩减了一半。
本来是做单面贴片的元件的也改成了双面贴片,
弄得走线很密集,基本上加一个过孔都没位置,
所以才做成了元件下方走线。
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