矿用混凝土输送泵泵油泵编码是什么

混凝土泵主油泵排量不稳_百度知道
混凝土泵主油泵排量不稳
在控制压力不变得情况下混凝土排量变化很大。快的时候可达到两秒换一次向慢的时候能到六秒多才换向,佳尔华6013力士乐油泵
恒功率的原因?
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油泵不给力,动力不够,有什么地方卡
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最好把主油泵校下那边的啊我可以帮你联系价格优惠!哈哈!
是不是料太稠了?
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混凝土输送泵设备的正确使用和维护保养的方法
  & 在我们周围的工地,到处可以见到正在紧张施工的场景,在工地起到比较重要的地位,那么的正确使用和维护保养方法也是大家非常想了解的话题,因为只有重视此方面的问题,我们拥有的设备才会在操作过程中减少故障的发生机率,而延长其使用寿命。
& 是高度机电液一体化的设备,其液压系统可分为闭式和开式,分配阀可分为转阀、闸板阀、S形阀等。电器方面,PLC(可编程控制器)目前也引入了,有效地提高了电器系统的安全可靠性。但不论何种形式的输送泵,其执行元件大致一样,包括主输送油缸、分配阀摆动油缸和搅拌马达等,而油缸的换向是由相应电磁阀的通断和行程开关(或接近开关)来掌控的。出现故障时尽管形式各异,但通常都要从机械、液压、电器三个方面来加以分析: & A.主电机达不到规定转速按主电机起动按钮,电机可运转,但达不到规定转速,且由星形接法转换为三角形接法时自动停机. &首先检查电源电压是否正常,变压器容量是否足够(变压器容量一般为计算负荷的1.15倍),再通过计算和测量起动时电压确定供电线路线径是否满足要求,确保电压降在规定的范围之内(线路上允许电压降一般不大于5%),如果起动时电压降太大,可适当加大线径。液压系统的操作不当和故障也会造成起动困难。开机前,首先应检查水泵、搅拌马达操作手柄是否处于中位,泵送按钮是否关闭。若还不能起动就要检查控制主油泵压力的电磁阀是否正常,保证起动时主油泵处于泄荷状态。 & B、按泵送按钮,混凝土输送缸不工作或工作无力现象: & B.1检查液压油油位是否正常,不足则加到规定位置;再起动电机观察真空表读数是否在正常范围之内,以确定是否需要更换滤清器。 & B.2停机状态下,打开主电源,按泵送按钮,仔细察看控制泵送的电磁阀是否动作,也可用万用表测量各相关电磁阀的通断情况,若不正常则应进一步确定是线路故障,还是电磁阀线圈损坏或阀芯卡死。若正常,则应检查液动换向阀的动作情况。 &B.3若主油缸是在换向位置时不动作,则极有可能是行程开关出现了问题。 &B.4检查主泵系统的压力(在泵送作业时),若达不到规定值,则应检查溢流阀和主油泵。对于闭式系统来说,正常情况下,电机起动,补油泵工作,压力显示应在2.5MPa左右,若压力不足,则调整补油泵安全阀和检查补油泵的磨损情况。 &B.5液压油温度太高,导致泄漏增加,油压下降,工作无力。应检修散热系统,保证散热效果良好。 &C、换向系统的常见故障与排除方法 &C.1主油缸不换向 &故障原因:缺少液压油,熔断器烧断,反向按钮接触不良,反向继电器插座接线松动,电气控制箱内延迟继电器损坏,发光二极管不闪亮,发光二极管永久性闪亮,液压换向阀阀芯因脏物粘滞,电磁换向阀线圈烧断。 &排除方法:加注液压油到规定位置,更换熔断器,检修或更换反向按钮,消除接线松动,更换延迟继电器,更换发光二极管,将开关插紧,清除换向阀阀芯中的脏物,使阀芯能自由移动,检修或更换电磁换向阀。 &C.2分配阀不能自动换向 &故障原因:蓄能器油路不充压,分配阀反向开关损坏或接触不良,S管摆动区域内聚积了骨料或骨料沉积于料斗内,阻碍换向。 &排除方法:检查蓄能器压力,关闭蓄能器卸荷阀,检修或更换反向开关,采用反复换向和反向泵送的方法将S管区域内的骨料泵送出去,必要时可打开料斗的卸料口清除骨料沉积物。所泵送的砼应满足可泵送性要求。 &D.分配阀摆动无力 &分配阀摆动无力一般都是由于油压不足而引起的,而油压不足的原因是非正常泄漏。具体检查步骤如下: &D.1检查外观,看油管、接头、阀体、油泵、油缸是否有外漏现象出现。 D.2检查液压油油位是否正常,进油滤芯是否太脏,否则可能引起进油不畅。一般情况下,滤芯堵塞会伴有噪音增大和油温升高等现象,且换向压力不足,时有时无,因而应及时更换,否则会加速油泵和其它液压元件的磨损。 &D.3调整溢流阀,看压力是否上升,若不上升,则应检查溢流阀,看弹簧是否损坏、卡死,阀体是否磨损严重。 &D.4检查蓄能器压力。可在停机时用压力表检查,一般为110MPa,也可在机器运行时通过观察压力表读数的下降情况来判断,正常情况下换向时压力下降3MPa~4MPa.若不符合规定值,蓄能器皮囊可能损坏,需更换。 &D.5检查分配阀是否拉伤、磨损严重,以致造成压力不足。 &D.6对于分配系统有恒流泵的(有的分配系统和主油缸共用一个油泵)。在进行完上述步骤后,还应检查该泵的压力是否正常,压力不足则调整或拆检其磨损情况。 &E、堵管现象 &E.1堵管原因 &正常情况下,混凝土在泵送管道中心形成柱状流体,呈悬浮状态流动。流体表面包有一层水泥浆,水泥浆层作为一种润滑剂与管壁接触,骨料之间基本上不产生相对运动。当粗骨料中的某些骨料运动受阻,后面的骨料运动速度因受影响而渐渐滞缓,致使管道内粗骨料形成集结,支撑粗骨料的砂浆被挤走,余下来的间隙由小骨料填补。这样,骨料密度增大,使该段管道内集合物沿管道径向膨胀,水泥浆润滑层被破坏,运动阻力增大,速度变慢,直至运动停止而产生堵塞。 &E.2堵管位置的判断及排除方法 &E.2.1进料口处的堵塞现象:泵送动作及液压系统均正常,无异常声音和振动,料斗内有较大骨料或结块,在进料口处卡住或拱起而堵塞。排除方法:使泵反向运转以破坏结块,使混凝土回到料斗重新搅拌,再正向泵送。如果不起作用,则需人工清理,予以排除。 &E.2.2分配阀出料口处的堵塞现象:泵送系统动作突然中断,并且有异常声响,设备有较强振动,但管道内无相应振动。排除方法:往料斗内倒入15~30L水泥浆,反复正、反向启动泵,迫使通路打开。如果此法无效,也只能人工排除,拆下相连管,去掉阀内杂物。 &E.2.3 &S管阀处堵塞现象:S管阀处堵塞是逐渐形成的,其主要原因是泵送完混凝土后,没有及时用高压水冲洗,致使混凝土残留在S管内,天长日久逐渐加厚,堆积固结,造成堵塞。排除方法:泵送混凝土结束后,一定要用高压水将泵体和S管冲洗干净。当冲洗无效时,可采用钎敲,以把残渣去掉,直至彻底干净为止。 &E.2.4混凝土输送管道堵塞现象:当输送压力逐渐增高,而料斗料位不下降,管道出口不出料,泵发生振动,管路也伴有强烈的振动和位移时,可判定是管道堵塞。堵塞部位的判断:堵塞一般发生在弯管、锥管,以及有振动的地段。此时,可用小锤沿管路敲打,声音沉闷处为堵塞处;声音清脆处为正常。用耳听,有沙沙声为正常,有刺耳声为堵塞处。排除方法:当发生堵管时,应立即采取反复进行正、反转泵的方法,逐渐使泵出口的混凝土吸回料斗重新拌合后再输送。也可用木锤敲击的方法,法,结合正、反转泵,使之疏通;当上述办法无效时,说明堵塞严重。查明堵塞段后,将管子拆下,用高压风吹或重锤敲击或高压水冲洗,待彻底清理干净后,再接好管道继续泵送混凝土工作。 &E.3预防泵送混凝土堵塞的措施
E.3.1选用的骨料粒径应符合要求,一般不应大于输送管径的1/4. &E.3.2泵送混凝土前应用清水润滑管道,先送砂浆,后送混凝土,以防止堵管。 &E.3.3在炎热的夏季,应用湿草袋覆盖管道,防止混凝土塌落而产生堵管。&E.3.4设计与安装管道时,应尽可能避免,90度和S弯,以减少混凝土泵送阻力,防止堵塞。 &E.3.5为保证泵送混凝土作业的连续性,以确保浇注(筑)质量,作业中间隔时间不宜过长,以防止堵塞。如因某种原因间隔时间较长,则应每隔5-10分钟开泵一次或反、正转泵数次,以防堵塞。 &E.3.6泵送混凝土要严格按规定设计配合比,严格控制塌落度。
&&&&& 可见设备的正确使用和维护保养的方法属非常重要的必要工作,广大用户们在使用过程中,应该严格按照厂家提供的说明书进行操作和保养。
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80泵最大最大输送压力, 是15最快最大输送量是每小时80方,可是达不到,最多每小时60方
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拖式混凝土泵主油泵磨损能修么?
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油泵磨损是需要更换配件的,其他没得办法。
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